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600 MW氧化鋅避雷器測試儀機(jī)組省煤器輸灰管路的改進
上海吳涇八期擴建工程(又稱吳涇**發電廠)2×600MW機組1號(hào)爐經過近半年試商業運(yùn)行後,於2000年11月24日停爐,進行**小修。省煤器輸灰管路(lù)綜合改造項目氧化鋅避雷(léi)器測試儀在小(xiǎo)修期間付之實施,改造(zào)工程於12月13日完(wán)成,一次性投運成功,達到了(le)設計預期的效果。
1工程背景
1號爐灰渣係統是新設計的設備,整個除灰島由外商(shāng)統一成套供貨(huò)。受客(kè)觀條件限製,除灰係統投運後,省煤器灰鬥受熱膨脹,落灰不暢,氣鎖閥(fá)、輸灰管路堵灰嚴重,直接影響整個係統**運行。由於其(qí)所處的位置比(bǐ)較特殊,省煤器冷灰鬥必須(xū)等鍋爐(lú)全部停下來降溫以後,才(cái)可清灰,短時間的臨時性消缺(quē)根本無法滿足要求;為解決管路的膨脹,臨時在輸灰管上增加的一段通(tōng)徑為335mm、長度為2600mm的金屬軟管(guǎn),實際上根(gēn)本無法消除省煤器對輸灰管路引起的膨脹(zhàng)問題;加上對落灰管的清理不(bú)夠,造成手動閘門開關(guān)不便(biàn)。由於上述諸多因素的影響,造成省煤器輸(shū)灰管路膨脹不暢、管道偏斜、灰管堵塞(sāi)。
鑒於上(shàng)述原因,提出對省氧化鋅避雷器測試儀煤器輸灰管區域係(xì)統綜合改造的總體設計方案。
2方(fāng)案設計思路
本次改造的目(mù)的(de)是從根本上解決氣鎖閥及其管道存在的問(wèn)題,主要從下列幾方麵采取措施。
2.1取消排灰旁路
從氣鎖閥及其管路布置上(shàng),改變過去用三通(tōng)分別(bié)連接(jiē)運行排灰管(guǎn)路和臨時排灰旁路的方式,取消氣鎖(suǒ)閥上部的排(pái)灰旁路,使結構更加簡單,在閘閥上方(fāng)的旁側留有排(pái)灰接口,便於停爐或(huò)係統應急時正常出灰(見圖1)。
2.2降(jiàng)低鋼架中M-4.5(M-5.5)立(lì)柱的柱頂標高
由(yóu)於(yú)鋼架中(zhōng)M-4.5(M-5.5)立柱與中間一隻氣鎖(suǒ)閥位置重疊,導致氣鎖閥與省煤器灰鬥中心線不能垂直,為(wéi)了保證氣鎖閥(fá)與省煤器灰鬥中心線垂直,將M-4.5(M-5.5)立柱的柱頂標高從29.3m降低至24.3 m,同時取消部(bù)分桁架。
2.3改變氣(qì)鎖閥(fá)支吊形式
從消除膨脹應力和結構布置的合(hé)理性等因素(sù)考慮,氣鎖閥的支吊形(xíng)式由原設計的懸吊方式改為(wéi)支承結(jié)構更加合理。在本次改造中,設置梁及桁架來支承和固(gù)定(dìng)氣鎖閥及其管道,並從原(yuán)24.3m上增加垂(chuí)直框架來固定和支承27.9 m處梁(liáng)及(jí)桁架,通過增(zēng)加的鋼結構將氣鎖閥及其管道上產生的力傳(chuán)遞到鍋爐基(jī)礎。
2.4增加金屬膨脹節
省煤器灰鬥因(yīn)鍋(guō)爐受熱,向下膨脹位移量達250 mm並同時(shí)伴有向爐後及(jí)外側的膨脹位移(分別為(wéi)125 mm和75mm)。通過多種方案的論證,考慮采用總長(zhǎng)為1200mmΦ325的複式金屬膨脹節,膨脹節適當提高波紋並(bìng)采用雙層加強結構,以滿足氣鎖閥及其管道的膨脹和性能要求;在放(fàng)氣管中也需要增加總長為1400mmΦ108的複(fù)式金(jīn)屬膨脹節。
氧化鋅避雷器測試(shì)儀
2.5改變排灰管道(dào)的布置
原有輸灰係統的空氣進口管從風機(jī)引出通(tōng)過鍋(guō)爐尾部的M排(pái)中樁之間引入,在鍋爐省煤器冷灰鬥下方的氣(qì)鎖閥穿過,然(rán)後經過氣鎖閥成為輸(shū)灰管再從鍋爐尾部的M排中柱之間引出。由於空間狹小,管路布置比較局促(cù),管道的彎(wān)頭較多,管道的
流程存在明顯的不(bú)合理布置。本次改造中,將(jiāng)原來的進口空氣母管移到3.8(6.2)列處,將原來的送風管(guǎn)與輸(shū)灰管的雙列並(bìng)入、兩進(jìn)兩出多(duō)次拐(guǎi)彎的(de)排列方式改(gǎi)為(wéi)單入雙出排列(liè)方式(見圖2)。這樣整(zhěng)個回路的管道流(liú)程更加合理,管路(lù)中的彎頭數(shù)量減少,取消回路金屬膨脹節,整個回路的空氣阻力大大(dà)減少,提高係統的輸灰能(néng)力,保證輸灰管徹底暢通,消除堵灰等弊(bì)病。
2.6增加檢修平台
因為省煤(méi)器輸灰管路及其氣鎖閥的改變,需要在操(cāo)作氣鎖閥及其(qí)管道中的(de)手動隔絕閥門的部位設置三層平台;在(zài)臨時管道和不需要經常開(kāi)啟的閥(fá)門附近(jìn),也設置平(píng)台,以滿(mǎn)足(zú)運行檢修人(rén)員(yuán)巡視、作業的需(xū)要。
通過上述幾方麵的改造,基本解(jiě)決省煤器輸灰管路存(cún)在的膨脹不暢、管道偏斜、灰管堵(dǔ)塞等問
題,克服由於省煤器輸灰(huī)管路不正常的工作狀(zhuàng)況造成的事故隱(yǐn)患,使氣鎖閥及其管(guǎn)道的布置更加合理。整個改(gǎi)造工程竣工後投(tóu)運(yùn),達到(dào)了預期的結果。
3係統(tǒng)改造中的關鍵技術(shù)問題分析
3.1三維型波(bō)紋補償器的設計及製造
根(gēn)據上海鍋爐廠生產的2008t/h鍋爐滿負荷運行時的受熱膨脹條件,考慮灰流動時的磨損(sǔn)性,我們向製造廠提出波紋補償器耐磨要求,並提供三維膨脹(zhàng)的氧化鋅避雷器測試儀數值,通過計算確定合適的補償量值,並通過計算機(jī)進行優化設計。*後,製造廠對(duì)三維波紋(wén)補償(cháng)器作了改進。改(gǎi)進後(hòu)的波紋補償器具有(yǒu)能補償任意(yì)方向的管(guǎn)道位移、補償量大、使用壽命(mìng)長等特點。並在安(ān)裝前對產品進行預拉伸,以改善管係的受力狀況。
3.2鋼結構改造和加固
本次改(gǎi)造涉及鍋爐鋼結構的改動的地方較多,在鋼結構改動和加固過程中,涉及鋼結構的計算(suàn)也較多,通過(guò)計算分析傳力方向,選擇合理的布置結(jié)構,並根據計(jì)算結果(guǒ)來判斷鋼(gāng)結構改動的可(kě)能性;
對梁的(de)**可靠性進行強度計算以確(què)定梁的截麵。
3.3氣鎖(suǒ)閥頂部的支承與加固
由於改造(zào)後氣鎖閥(fá)及其管道隨著鍋爐的膨脹(zhàng)而(ér)一起膨脹,氣(qì)鎖閥固定在鋼結構上,氣鎖閥上部管
道及其三維波紋補償器產生膨脹反力會傳遞給(gěi)氣鎖閥的頂部,因此必須對氣(qì)鎖閥頂部進行加固。加固(gù)的辦法是在氣鎖閥殼體(tǐ)的頂部增加4塊(kuài)鋼板與三維波紋(wén)補償器連接,盡可能地將三維波紋補償器的膨脹反力分(fèn)散到氣鎖閥(fá)殼體,減小(xiǎo)氣鎖閥殼體局部的承壓應力。
4結束(shù)語
本工(gōng)程的(de)改造成功,為相關工程(chéng)提供了可借鑒的經驗。當然(rán)對係統(tǒng)本身而言,還可進一步優化,如:金屬膨長節的波級數還可適當增加,氣鎖閥頂部(bù)加固還需進一步加(jiā)強,檢修平台(tái)還可進一步優化等。
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