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國產鍋爐氧化鋅(xīn)避雷器測試儀四管漏泄原因分(fèn)析及解決措施
1概況
隨著現代電站(zhàn)的不斷發展,電站鍋爐越來越更加龐大而複雜,任何一個零部件的損壞,特別是承壓部件的(de)損壞都可能導致機組停運。尤其是國產機組整體設計大部分是引進技術,在設計(jì)上存在著技術上的領會不透,係(xì)統考慮不**等等原因,而在製造上要求上又不能達到設計標準,導致運行中的鍋爐水冷壁、過熱器、再熱器和省煤器(以下簡稱鍋(guō)爐四管(guǎn))等部(bù)位漏泄約占鍋爐全部事故的40--60%,甚至達70%,氧化鋅避雷器測試儀(yí)因(yīn)此減少鍋爐四管(guǎn)漏泄次(cì)數,降低鍋爐強迫停運時間是提高鍋爐(lú)運行可靠性和經濟性的關鍵因素。
鐵嶺發電(diàn)廠一期工程4×300MW發電機組,發電鍋爐配哈爾濱鍋(guō)爐廠引進(jìn)美(měi)國CE公司**技術製造的亞臨界自然循環汽包爐,型號為HG-1021/18.2-YM4,鍋爐按CE公司傳統的單爐膛П型布置,燃燒器采用四角布置的擺(bǎi)動式,假想切圓逆時針旋轉,切向(xiàng)燃燒。燃燒(shāo)器可上下擺動±30度。爐(lú)膛斷麵尺寸為14048×11858mm。
2 四管漏泄情況統計分析
鐵(tiě)嶺電廠4台鍋爐自投入運行以(yǐ)來,截止到2005年12月底的四管漏泄情況統計分析(含(hán)水壓滲漏)結果(guǒ)如下:
(1)按漏泄原因性質分類
各類原因漏泄次數比例 表1
原因 次數 比例
過熱 26 31.33%
原(yuán)始缺陷 23 27.71%
磨損 4 4.82%
焊接缺陷 21 25.30%
吹灰器 8 9.64%
其它(tā) 1 1.20%
合計 83
3 漏泄原因分析
從上麵(miàn)統計中可以看出,過熱、原始缺陷、焊接質量、磨損、吹灰器故障等是導致四管漏泄的(de)原因,而過熱超溫、原始缺陷、焊接缺陷是導致四管漏泄的(de)*主要原因。發生的部位集中在(zài)工質溫度和金屬溫度*高的再(zài)熱器和(hé)過熱器上。
3.1 過熱超溫
從表1中可以(yǐ)看出(chū)共(gòng)有26次由於管材過熱超溫造成的(de)漏泄,占數的32.14%,過熱器和再熱器是工質溫度和金屬溫度*高的部件,受熱麵過熱超溫後,管材金(jīn)屬溫度超過允許使用的(de)極限溫(wēn)度,發生內部組織變化,降低了許用應力,管子在內壓力下產生塑性變形,*後導致爆破。氧化鋅避雷器測試儀(yí)
3.2 原始缺陷
共有23次(cì)由於管材原始缺陷造成的漏泄,占總數(shù)的27.38%,由(yóu)於(yú)各(gè)種原因,鋼鐵(tiě)廠鋼管製造(zào)質量(liàng)不能得到完全保證,管材在製造時發生的缺陷與鋼鐵鍛壓、延時的(de)缺陷,即氣泡(pào)、夾層、折疊、壁厚(hòu)不(bú)均、退(tuì)火**、晶粒度等加工(gōng)誘(yòu)發(fā)了其缺陷的發展。
3.3 焊接(jiē)缺陷
從表1可以看出,由於(yú)焊接缺(quē)陷造(zào)成漏泄共有20次,僅後屏再熱器夾屏管下彎頭焊口熱影(yǐng)響(xiǎng)區裂紋共發生4次(其中3次為運行後的檢修焊口,另1次為製造焊口)。這是四管漏泄主要原因之一,鍋爐本體是(shì)由焊接安裝在一起的,受熱麵(miàn)的(de)每一根管子都有很多焊口,整(zhěng)台鍋爐四管焊口近7萬餘道,受(shòu)熱(rè)麵是承受高溫、高壓設備,因(yīn)此焊接(jiē)質量對鍋爐**經濟運行有著重大(dà)的影(yǐng)響,焊(hàn)口漏泄和結構應力、坡(pō)口形式、焊接(jiē)材料、焊接(jiē)參數、熱處理工藝(yì)和焊工技術水平有關。
氧(yǎng)化(huà)鋅避雷器測試儀
4 趨勢及預防
從1993年—2005年,我廠(chǎng)受熱麵漏泄次數的整體(tǐ)趨勢是逐步下降的。首先,鐵嶺電廠自96年(nián)開始針對受熱麵因為管子氧化、變形、膨(péng)脹受阻等情況而頻繁發生四(sì)管漏泄等(děng)問題,對受(shòu)熱麵逐步采取提高材質改造措施,取得非常好的成效。其次,逐步提高了運行水平,嚴格控製受熱麵溫度,避免過熱超溫(wēn),同時(shí)對燃(rán)燒器上部(bù)反切(qiē)風噴口及防止結焦采取預防措施。第三,廠部(bù)製定了積(jī)極的(de)受熱麵檢查的考核和獎勵製度,獎(jiǎng)罰分明,既加強了檢修(xiū)工作的責(zé)任心,又調動了積極性。使鍋(guō)爐四管漏泄明顯(xiǎn)得到了控製(zhì),穩定了機(jī)組(zǔ)的生產運行(háng)。
4.1 過熱超溫
從1993年—2005年,我廠受熱麵由於過(guò)熱引起(qǐ)漏泄的整體趨勢是逐步下降的。我廠對受熱麵進行了提高材質的改造,主(zhǔ)要是高溫再熱器和過熱器。提高受熱麵材料等級(jí),是行之有效的預防措(cuò)施。另外,還要加強鍋(guō)爐運行水平,在運行中加(jiā)強燃燒擺動調節,防止爐內火焰偏斜,水冷壁(bì)結渣、爐膛出口溫度偏高、過熱器和再熱器積灰,加強水、汽化學(xué)監督,避免受熱(rè)麵內的結(jié)垢,在結構上避免吸熱和流量不均,在檢修中避免出現錯用鋼材和(hé)焊接材料及異物堵管。
4.2 原始缺陷
從1993年—2005年,我廠受熱麵(miàn)由於原始(shǐ)缺陷引起漏泄的整體趨勢是不(bú)確定的。原(yuán)始缺陷的產生是由多種因素造成的(de),在製造安裝時埋下隱患,具有不可預(yù)知性和不確定(dìng)性,屬於曆史**問題,隨著鍋爐運行小時數的不斷增加可能會逐漸凸顯出來。但是通過對受熱麵(miàn)進行**、細(xì)致的檢(jiǎn)查(chá),能夠盡量避免或減少因為原始缺(quē)陷而(ér)造成的漏(lòu)泄。這從鍋爐分廠近(jìn)幾年大修全優可以體現出來。
4.3 焊接缺陷氧化鋅避雷器測試儀(yí)
從1993年—2005年,我廠(chǎng)受熱麵由於焊(hàn)接缺陷引起漏泄的整體趨勢是逐步下降的。為(wéi)防止由於焊接缺(quē)陷引起受熱麵漏泄事情的發生,繼續加強對焊工的(de)培訓力度,改善焊接工藝,讓每名焊工(gōng)都詳細了解(jiě)缺陷性質(zhì),發生的部位、方向、尺寸、材料,然後進行判斷分析,包括母(mǔ)材質量、熱影響區、焊縫金屬、接頭形狀、焊接(jiē)條件、有無消除應力,加強各道工序的質量檢驗。
4.4 磨損及吹灰器故(gù)障
從(cóng)表1中可(kě)以(yǐ)看出,從1993年—2005年,我廠受熱麵由於(yú)磨損引起漏泄共4次。為了(le)防止(zhǐ)在形成煙氣走廊地帶的彎頭及邊排管磨損,加裝護瓦和刷塗防磨料,效果明顯。在平時大、小修和停爐(lú)臨檢時,及時對煙氣走廊等易磨損部位進行檢查,發現缺陷馬上處理,基本(běn)能夠解決(jué)磨損引起漏泄的問題。
從1993年—2005年,我廠受熱麵由於(yú)吹灰器故障引起漏泄共2次。2005年3月8日(rì)1號爐水冷壁爆管和2005年4月25日1號爐水冷壁爆管的(de)原因就是吹灰(huī)器發生故障,伸(shēn)縮(suō)不到位,旋轉不到位(wèi),造成對水冷壁定點直吹而爆管。同時,對其他吹灰器附(fù)近水冷壁管(guǎn)進行(háng)檢查發現,多處吹灰器將臨近的水冷壁管吹薄,*薄處為3.6mm(水冷壁管為Ø63.5×8mm)。這說(shuō)明因為吹灰(huī)器(qì)發生故(gù)障而引起受熱麵漏泄(xiè)已經是目前的突出問題。
氧化鋅避雷器測試儀
5 鍋爐工況的分析
減少和防(fáng)止(zhǐ)四(sì)管漏泄要從備件的(de)加工工藝、運行操(cāo)作(zuò)和檢修工藝三(sān)個*基本方麵入手,堅(jiān)持預防為主,****的(de)方針。組織由鍋(guō)爐檢修、鍋爐運行、熱工、電(diàn)氣、化(huà)學、金屬和熱力試驗人員組成的攻關小組,集思廣益(yì),做好基礎工作,查找(zhǎo)問題,分析原因,提出合理的措施,開(kāi)展長期、經常性的防止受熱麵漏泄的工作。2000年鐵嶺電廠與哈爾(ěr)濱鍋爐廠研究(jiū)所合作在#2爐上進行了較為(wéi)**的工業(yè)性試驗(yàn)。
5.1 穩定(dìng)工況試(shì)驗
(1)熱力參(cān)數比較
在不(bú)同負荷下鍋爐熱力參數(shù)試(shì)驗值與設(shè)計值的比(bǐ)較。機組出力和熱(rè)力參數都可達(dá)到設計值,但也存在著以(yǐ)下一些問題:
 主蒸汽壓力偏低,再熱蒸汽壓力偏高
在(zài)100%ECR負荷下,主汽壓力偏(piān)低0.5MPa,隨著負荷的(de)降低,差值見效,在(zài)50%ECR下,試驗值稍高於設計值。再(zài)熱(rè)蒸汽壓力在高負荷下偏高0.3MPa,在低負荷下偏高更多。
 高缸排汽壓力氧化鋅避雷器測試儀和(hé)溫度偏高
在100%負荷下,高缸(gāng)排汽(qì)壓力偏高0.5MPa,排汽溫度偏高(gāo)13.6℃,隨著負荷的降(jiàng)低,壓力偏(piān)高的(de)幅度略有減小,而溫度偏高的幅度明顯增大,在50%ECR下,達到57.7℃。
 排煙溫度偏高
在100%負荷下,排煙溫度偏高17.2℃,隨著負荷的降低,偏高幅度(dù)增大,在50%ECR下,達到41.4℃。
 風量控製偏(piān)大
在100%負荷下,煙(yān)氣中(zhōng)氧(yǎng)量偏氧化鋅避雷器測(cè)試(shì)儀高1.8%,在低負荷下偏大更多,在50%ECR下,過剩空氣(qì)係數達到了1.72。
此外,氣輪機背(bèi)壓高,特別在夏季,這意味著(zhe)發出相同的功率(lǜ),需要更多的進汽量。這些問題的存在對機組運行的經濟性和可靠性都不利。
 過熱器焓(hán)增
過熱器總焓增在50%,70%,100%ECR工況下,比設計值分別高出14.7%,9.8%,16.2%,但隨著符合變化的趨勢與設計(jì)值是一致的。焓增超出設(shè)計值的主要原(yuán)因是火焰中心偏高,導致分隔屏和後屏過熱器吸熱量增加,末級過熱器吸熱量相對減少。在低負荷下風量偏大的因素起主導作用,末級過(guò)熱器的吸熱相對增大。
 再(zài)熱汽焓增
除再熱器(qì)總焓增在100%ECR工況下比設計值高(gāo)出13.5%外,在50%,70%ECR工況(kuàng)下,比設計值低10%和1%。由於高缸排汽溫(wēn)度偏高(在5.%ECR高出設計值近(jìn)50℃),為維持(chí)再熱蒸汽出口溫度,隻能增加噴(pēn)水量以降低再熱氣係統的入口溫度(dù),同時風量又偏大(dà),致使(shǐ)再熱氣係統(tǒng)的各段吸熱量(liàng)分配發生變化。牆再和屏再焓增的變化趨勢呈(chéng)對流特性,與設計相反(fǎn),末(mò)再的對流特性(xìng)更(gèng)強。
(2)爐內壁溫
爐內壁溫隨負(fù)荷(hé)的變化。從爐(lú)內壁(bì)溫曲線上可以看(kàn)出,爐內壁溫隨著負荷的增加(jiā)而增加,同時總體壁溫水平偏高。處於水平煙道右側和(hé)入口在三通渦流區中的屏再B5管壁溫水平*高,這是(shì)熱偏差與水利偏(piān)差相疊加的結果,實際運行證明(míng)了這一點,該管在管材提**次前常發生爆管。爐內壁溫測點采(cǎi)用金屬(shǔ)噴塗法(fǎ)安裝熱電偶,測量值是正誤差,曾做過標定,試驗值偏高10℃——15℃。
熱偏差(chà)
(3)爐內煙(yān)風流(liú)動場分析氧化鋅避雷器測試儀比較
屏再出口沿爐寬方向的氣流分布。右側氣(qì)流速度明顯高於左(zuǒ)側氣流速度,右側*高達到(dào)11~12m/s,左側為2~3m/s,右高左低的趨勢(shì)與西安交大空模實驗結果基本一致。左側在5~6屏區域有一峰值,右側在26~27屏(píng)區域*高。從冷態流速的分布中可以得出結論,四角(jiǎo)切圓燃(rán)燒方式在水平煙(yān)道內存在著氧化鋅避雷器測試儀較大的流速偏差。帶來如下幾種(zhǒng)情況:
 煙溫偏差
從不同負荷下的(de)屏再出口煙溫分布(bù)來看,兩側(cè)煙溫的偏差不大,不超過70℃。隨著負荷的聲高,出口煙溫逐漸升高,兩側偏差(chà)則越來(lái)越小。沿眼到的寬度方向,煙(yān)溫總體呈現“W”形分布。
從氣流偏差和(hé)煙溫偏(piān)差的分析中可以得出(chū),水平煙道的兩側熱偏差(chà),氣流偏差是主要影響因素。
 屏間偏(piān)差,管(guǎn)間偏差
在過熱器和再熱器中,所謂的熱偏差,即是偏差管的焓增與平均焓增的比值。壁溫計算中,工質側和(hé)煙氣側的熱(rè)偏差係數。各級受熱麵的管間(jiān)偏差和屏間偏差都高於壁溫計算選取(qǔ)值(zhí)。處於水平(píng)煙道入口的後平過熱器的(de)屏間偏差*大,因為這裏沿爐寬方向上的熱偏差*大。管間偏差以末級再熱器*大。
5.2不穩定(dìng)工況
(1)冷態啟動
為冷態啟(qǐ)動(dòng)過程中,爐膛出口煙溫及過熱器、再熱器的壁溫變化曲線。在汽輪機衝轉、升(shēng)速、並網階段,爐膛出口煙(yān)溫均不超過538℃,爐內壁溫不超過4氧(yǎng)化鋅避雷器測試儀50℃,證(zhèng)明再熱器在(zài)關旁路氣輪機掛閘後的“幹燒”狀態下是**的。投一台磨,煙溫迅速上升,過熱器和(hé)再熱(rè)器壁溫(wēn)亦隨之升高。
 定壓升降(jiàng)負(fù)荷(hé)
在定壓升降(jiàng)負荷過程中分隔屏和低過的壁溫(wēn)變化曲(qǔ)線。定壓升降負荷時,過熱器和再熱器壁溫波動幅度(dù)較小,且均在報警值以下。以分隔屏和低過(guò)壁溫為例,負氧化鋅避雷(léi)器測試儀荷從280MW降到240MW,再升回到280MW時,整個降升過(guò)程分隔屏(píng)和低過壁溫的平(píng)均值為448℃和438℃,*高溫度452℃和450℃,整個過程壁溫是**的。
 滑壓升降負荷
壓升降負荷(hé)過程中分隔屏(píng)和低過的壁溫變化曲線。在滑壓過程中,主汽壓力隨符合的(de)變化而變化。當氣壓降低時,汽化潛熱增加,產氣量減少,而熱負荷的減小相對緩慢,故不僅過熱器並且再熱器亦有壁溫升高現象。致使再熱器的幅度較小。仍以(yǐ)分隔屏和(hé)低過為例。在(zài)滑降過程中,壁溫逐(zhú)漸升高,但均在報警值以下。在滑升初期較易超溫,幅度為(wéi)25℃~30℃,時間約持續15—20分鍾。這是由於滑升初期,燃料量增加,煙溫(wēn)和煙氣量較快發生變化,而過熱器(qì)內工質流量的變化(huà)有一延遲過程,在這段時間差內,壁溫(wēn)容易超溫。所以在滑升初期,要降(jiàng)低燃料量的增加速度(dù)。
 停(tíng)高加
給(gěi)水溫度的降低使(shǐ)氧化鋅避雷器(qì)測試儀省煤器和水冷(lěng)壁吸熱量增加,需投入更多(duō)的燃料,極易造(zào)成過熱器、再熱器超溫。本次試驗負荷在250MW時,各級受熱麵的壁(bì)溫在(zài)報警值以下。在280MW負荷下停高加時,過熱(rè)器超溫嚴重,隻能降(jiàng)負荷試驗。因此在停高加時應嚴格控製運行工況,適當降負(fù)荷。
6 四管爆管原因分析(xī)
6.1切園燃燒方式的固有特點氧化鋅避雷器測試儀
四角切園燃燒方式所造成的爐膛出口和(hé)水平(píng)煙(yān)道內的兩側熱偏差問(wèn)題,是切園燃燒(shāo)方式的固(gù)有特(tè)點。由於爐膛出口氣流參與旋(xuán)轉強度的影響,使得(dé)位於爐(lú)膛上部的輻射受(shòu)熱麵(分隔(gé)屏(píng)、後屏過和壁再)工質溫度呈現左高右低(dī)的特性,而位(wèi)於水平煙道中的屏再、末再、末過及低過(guò)的工質溫度的分布(bù)特性為左低右(yòu)高。由於偏差管壁溫長期超過材料的極限使用溫度而引起蠕變破壞爆(bào)管。並(bìng)且這種問題多發生於屏式再(zài)熱器及末級再(zài)熱(rè)器熱負荷較高的下完頭向火麵上(shàng)。
6.2煙道高度方向熱偏差增大
由於(yú)末級再熱器(qì)布(bù)置在水平煙道上半(bàn)部,造成下半部煙氣短路,不僅增大了沿水(shuǐ)平煙道高度方向上(shàng)的熱偏差,也使末級過熱器入口煙溫增高。
6.3 三通渦流區的影響
300MW鍋爐受熱麵入口集箱(xiāng)的引入管,采(cǎi)用連(lián)T型(xíng)三通,在三通附近的集箱中(zhōng)存在著二次渦流(liú),使(shǐ)得集箱中的靜(jìng)壓分布在徑(jìng)向和軸向上都發(fā)生了(le)顯著的變化。同時渦流影響區中的支管入口(kǒu)阻力也發(fā)生了很大的變化,結果就造(zào)成了該區域管組中的流量分配極不均勻,使得某些支管中的流量嚴(yán)重(chóng)偏小,若該區域(yù)熱負荷亦(yì)較大,極易導致管壁溫度超(chāo)過許用溫度而發(fā)生爆管。
6.4 不穩定工況下的瞬時超溫
不穩定工況下的瞬時超溫,隻要超溫幅度不(bú)大,也不會(huì)對運行造成大的危害。
6.5 鋼102的性能問題氧化(huà)鋅避雷器測試儀
鋼102(12Cr2MoWVTiB)是我國(guó)在60年代(dài)研製的鋼種。該鋼材屬珠光體型(xíng)的耐熱鋼,具有良好的組織穩定性和熱強性,抗氧化性和工業性能均較優良,可以用於工作溫度在600~620℃的鍋爐受壓部件。
在300MW鍋爐中,管子計算壁溫在600℃左右(yòu)的部(bù)分過熱器受熱麵及再熱器受熱麵,設計采用了鋼102材料。運行中300MW鍋爐(lú)的過熱器、再熱(rè)器受熱麵在高熱(rè)負荷區域(yù)的102鋼管普遍發生爆(bào)管事故,宏觀檢查均發現存在嚴重的表麵氧化,實(shí)際情況說明,鋼102材料的高溫抗氧化性較差,不宜(yí)用於600℃的工作溫度。
7 超溫的改進措施
通過不(bú)斷的技術改進,取得了(le)良好(hǎo)的運行業績,出力和參數都能達到設計值。機組(zǔ)投運初期暴露出來的主要問題是四管嚴重漏泄和運行(háng)中出現大量結焦等不穩定(dìng)因素,在治理鍋爐四(sì)管(guǎn)泄漏(lòu)問題上,鐵嶺發電廠從幾個方麵投入(rù)了技術和(hé)資金,使設備能(néng)夠達到設計能(néng)力,在東北(běi)地區發揮了主力機組的作用。
7.1 頂部反切(qiē)風
鑒於沿爐寬度方向(xiàng)上的熱偏差是引(yǐn)起受熱麵超(chāo)溫爆(bào)管的主要原因,2000年#3機大修中啟動將鍋爐的頂部風和上一層輔助風噴口反(fǎn)切16°角(jiǎo)的技(jì)術措施],型式為同心圓,期望通過反切來削弱旋流強度,消(xiāo)除或減輕爐膛出口及水平眼到中煙氣流場的偏置。頂(dǐng)部風改成(chéng)反切型式證明,它對降低(dī)水(shuǐ)平煙道中的熱偏差有顯著效果(guǒ),鍋爐水平煙道兩側煙風溫差從45--75℃減少到15--35℃。以減少鍋爐運行中產生熱偏差造成(chéng)的局部超溫,並且使(shǐ)動力場(chǎng)偏(piān)差得到調節。
7.2 受熱麵材料升級氧化鋅避雷器測試儀
利用電除塵改(gǎi)造機(jī)會對後屏(píng)、末級再熱器采用0Cr18Ni10Ti不鏽鋼取代鋼102、12Cr1MoV珠光體型耐(nài)熱鋼,提(tí)高(gāo)了受熱麵耐高(gāo)溫檔次,奧氏體不鏽鋼的抗氧化溫度(dù)為704℃,比鋼102及(jí)12Cr1MoV的610℃、580℃高出許多。實踐證(zhèng)明(míng):采用材料升級的方法來避免過熱器、再(zài)熱器受熱麵爆管是切實有效的(de)改進措施。
7.3 恢複燃燒器的擺動功能
燃燒器擺動,通過調節爐膛火焰中心位置以達到調節再熱氣汽溫的目的。燃燒器下擺,爐(lú)膛出口煙溫下降,各級受熱麵的壁溫也隨著下降,對改善對流受熱麵的運行條件,作用是非常明顯的。調整好噴嘴角度,由(yóu)於噴嘴角度檢修不當,使火(huǒ)焰衝刷水冷壁及爐(lú)牆而(ér)結焦(jiāo)。應(yīng)根據結焦規律和爐膛(táng)結構調整噴(pēn)嘴方位氧(yǎng)化鋅避雷器(qì)測試儀,一般是將(jiāng)火焰盡可能調向爐膛中心(xīn)中心切圓附近以減少結焦。
7.4 采用(yòng)鍋爐壁溫在線監測
4台機組全部為國產機組,但是控製係統是比較(jiào)先進的,但鍋爐壁溫監測報警控製是落(luò)後,不能一次性隨機組記錄打印(yìn)、輸出、調整先後與西安熱工院材料室(shì),東北電力學院協作(zuò),利用鐵嶺電廠原壁溫檢(jiǎn)測的實際位置,對4台鍋爐(lú)加裝鍋爐壁溫(wēn)在線監測儀,記錄數據輸入(rù)DcS,實現超溫報警、記憶、儲存、記錄超溫時間(jiān)與數據等項目,直接進行(háng)在線控製(zhì),促使運行人(rén)員精心調整,減少了因操(cāo)作(zuò)不當造成的超溫,由於燃煤、磨煤(méi)機帶來的不利運行問題出現時及時進行(háng)調(diào)解,使超穩控製在*小時(shí)間段上。
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