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10萬千瓦以上燃煤電廠電煤監測預(yù)警信息日報工(gōng)作(zuò)

  本文論述了汽泵*小流量控製(zhì)係統構成和邏輯分析(xī),*小(xiǎo)流量閥管路配置,3572型定位器和(hé)2625型繼動放大器(qì)原(yuán)理、調試,針對運行過(guò)程中發現的(de)問題進行原因(yīn)分析與技(jì)術改造。

    概述

    汽泵*小流量控製包括流量信號FT2102-1、FT2102-2差壓變送器和調閥CV2108,汽動給水(shuǐ)泵*小流量調節的被控對象為*小流量調節閥,其位置位於25米(mǐ)除氧器平台,汽泵出(chū)口到除氧器的再循環管(guǎn)路上,通(tōng)過調(diào)整*小流量調節閥的開(kāi)度,以保(bǎo)證汽動給水泵在(zài)啟動或低負荷工況下,流經(jīng)泵的(de)流量大(dà)於其允許的*小流量。

    汽(qì)動給水泵*小流量閥控製也就是(shì)再循環控製,目的是不(bú)使汽動給水泵的工作點變壞,使得冷卻(què)水量不夠,造成汽動給水泵的汽蝕,如圖1所示。


圖1 給水係統P&ID

    1、控製(zhì)係統

    流經汽動給水泵的給水流量(liàng)通過如圖(tú)2所示的單衝量、閉環反饋控製係統(tǒng)的控製,保證大於*小流量,通過控製*小流量閥的開度來實現,汽泵入口流量經過邏輯運(yùn)算,作為測(cè)量(liàng)值與運行人員(yuán)的設定值比較,其偏差送入PI調節器,去改變*小流量閥的開度,根據自動/手動切換邏輯,*小流量閥(fá)可進行手動操作。


圖2 *小流量閥控製係(xì)統

    汽(qì)動給(gěi)水泵*小流量是由兩個流量變送器(FT2108-1和FT2108-2)輸出(chū)信號取平均後得到的,當兩個流(liú)量變送器(qì)的測(cè)量(liàng)值偏(piān)差過大(10t/h)時,產生報(bào)警信號;調節器為反作用,當入口流量高(gāo)於給定(dìng)值時,控製器輸出減小(xiǎo),使汽動給水泵*小流(liú)量調門關小,減小再循環的水量,從而(ér)實現當汽(qì)動給水泵入口(kǒu)流量逐漸增大時,*小流量調門逐漸關小。

    2、邏輯分析

    運行人員按下自動按鈕(niǔ),*小流量閥采用自動方式,如(rú)果(guǒ)運行中(zhōng)出現(xiàn)2個入口流量(liàng)變送(sòng)器都故障,或汽(qì)泵入口流量指令>0,汽泵入口流(liú)量閥位>0,同時(shí),指令與閥位偏差≥10%,使*小流(liú)量為手(shǒu)動控製。

    當PLW1/10信號成立時,調門(mén)進入超馳關閉方式,全關汽動給水泵*小流量調門,PLW1/10 信(xìn)號成立的條(tiáo)件為:CV2108的位置反(fǎn)饋值小於5%、MFT、給水泵A運行(háng)時入口流(liú)量大於(yú)X三個條件有任何一(yī)個條件成立;當PLW2/10信號成立時,調門(mén)進入超馳打開方式,全開汽動給(gěi)水泵*小流量調門,PLW2/10 信(xìn)號成立的條件為:給水泵A運行時入口(kǒu)流量小於Y或有(yǒu)強製快開A側汽動給(gěi)水泵(bèng)*小流(liú)量調門信號到來兩個條件有任何一個條件成立。當控製器輸出(chū)的控製指令與位置(zhì)反饋(kuì)偏差過大或兩側入口流量變送器同時故障成立時,則(zé)發出(chū)MRE/10信號(hào)將軟手操站強切手動(dòng)。

    汽泵入口(kǒu)流量(liàng)閥位>0的情況下(xià),如果汽(qì)泵入口流量(liàng)≤140t/h,則發出汽泵*小流量閥故障信號(hào),送至SCS,以(yǐ)發出跳汽泵信號。


圖3 *小流量閥控製邏輯

   汽泵運行的情(qíng)況下,如果入口流量≥240t/h,則快關,如果入口流量(liàng)≤140t/h,則快開,電磁(cí)閥電源停(tíng)電,*小流量閥快(kuài)開。


圖4 快開(kāi)功能接線

    3、管(guǎn)路配置

    *小流量閥管(guǎn)路配置如(rú)圖5。


圖5 *小流量閥管路配置

    一路氣源經過過(guò)濾減壓(yā)閥調整為150kPa後,進入電氣轉換器(qì),電氣轉(zhuǎn)換器接收4~20mA.DC信號(hào),輸出20~100kPa標準氣壓信號,控製定位(wèi)器的(de)輸出,另一路(lù)氣源經過過濾減壓(yā)閥調整為(wéi)350kPa後,分別進入定位器和繼動放大器(qì),定位器的輸出經過電磁閥控(kòng)製繼動放大器的輸出,繼(jì)動放大器(qì)的輸出通過增容放大後,控製*小流量閥的開度(dù)。

    4、3572型定位器和2625型(xíng)繼動放(fàng)大器

    氣動閥門定位器零點調整、滿(mǎn)度調整、噴嘴(zuǐ)調整一般不調,由於零點、滿度調整(zhěng)好後,中(zhōng)間線性較差(chà),呈S型,調試時應非常仔細。

    用於472-1-CAV4型氣動執行機構的3572型定位器,接收來(lái)自電氣轉換器的氣動輸出信號,通過管路接至定位器波紋管,為便於闡述,假定信號增加,波紋管膨脹(zhàng),並移動杠杆,其旋軸圍繞一個固定(dìng)點,遮(zhē)擋輸出噴嘴,噴嘴壓力增大,通過(guò)增容(róng)作(zuò)用,該壓力大於相應位置的彈簧力,產生向(xiàng)下位(wèi)移(yí),改(gǎi)變閥位,如圖6。


圖6 3572型定位器原理

    在3572型定位器內,活塞運動通過量程彈簧反饋給連接在活塞延長杆的杠杆,當活(huó)塞延(yán)長杆向下位移,量程彈簧拉伸,直到杠杆力矩與儀用波紋管產生的力矩(jǔ)平衡。

    調整步(bù)驟:

    1)偏差彈簧。用於零點調整,決定於(yú)閥門行程的起始點。
    2)量程彈簧。用於滿度調整,決定於輸入(rù)信號範圍的閥門全行程(chéng)。
    3)噴嘴調整(zhěng)。決定於穩態定位器輸出壓力。

    2625型繼動放大器(qì)應用於控製閥定位器,以增加動作(zuò)速度,放大器存在一個固定死區,由供(gòng)排氣連(lián)接底座尺寸控製(zhì),通過現場組裝調試設定如圖7所示(shì),另外,繼動放(fàng)大器結合軟座結構和一個積分旁路限製,以消除因沒有抗飽和特點而產生的飽(bǎo)和問題,調整積(jī)分(fèn)旁路限製對於係(xì)統穩(wěn)定性(xìng)來說是必要的,此調整不影響放大器死區,但允許控製閥響(xiǎng)應來(lái)自定位器較小輸入信號的變化,降低靜態的的準確性,如果產生較大迅速的輸入信號變化,也允許放大(dà)器產生較快動作的較高(gāo)輸出。


圖7 2625型繼動放大器原理

    供氣(qì)壓力P包括閥門不(bú)平衡力、啟座力和摩(mó)擦力,如(1)式和(2)式,(1)式以bar為單位,(2)式以psig為單位(wèi)。

    P=[98(P1+P2+P3)+0.7](bar)…………………………………………(1)
    P=[(P1+P2+P3)/S+10](psig)…………………………………………(2)

    其中,P1—閥門不平衡力,kg/pound,P2—啟座力,kg/pound,P3—摩擦力,kg/pound,S—執行機構(gòu)活塞麵積(jī),mm2/inches2。

    5、存(cún)在問題分(fèn)析

    5.1 運行期(qī)間,兩次發汽(qì)泵*小流量閥故障信號,導致汽泵兩次跳閘,調出趨勢線檢查發現,*小流量閥故(gù)障信號確實發出兩次,經過對閥位信(xìn)號、汽泵入口流量(liàng)、手(shǒu)自動狀態、設定值進行觀察,發(fā)現其原因是:在自(zì)動狀態下,運行人員把設定值設定在150t/h(規定應設定在220t/h左右),由於定值較(jiào)低,在(zài)動態調節過程(chéng)中,當流量低於148t/h,並且閥位反饋信號達(dá)到0%時(shí),*小流量閥故障信號就發出,引起電泵跳閘。

    5.2 #3機組*小流量閥執行機構檢查情況

    2005年5月23日晚上,在做#3機組(zǔ)汽泵*小流量閥開啟操作時,發現開啟不動卡澀現(xiàn)象,5月24日,及時辦理工作(zuò)許可手續,對該調門進行(háng)檢查,檢查中發現(xiàn)關閉*小流量閥的(de)前、後截門,調門工作正(zhèng)常,打開截門後,仍然不能開啟。

    對存在的問題(tí),5月26日,生技部組織汽機隊、熱工隊有關人員進行(háng)了分析討論,根據會議精神,熱工隊積極行動,認真落實會議要求,在汽機隊、熱工隊有關(guān)人員大力支持與配合下,做好各項**技術(shù)措(cuò)施(shī)的情況下,首先對*小流量閥執行機構進行了更換,並(bìng)由汽機隊管閥技術人員對閥門零點、滿度進行了定位調整(zhěng),熱工隊主要進行了以(yǐ)下項目的檢查與調試,情況如下:

    1)指令信號0~100%對應卡件4~20mA.DC信號輸出正常;
    2)電氣轉換器接受指令信號4~20mA.DC,轉換為20kPa~100kPa壓力信號輸出(chū)正常;
    3)定位器接受20kPa~100kPa壓力信號,轉換為0~350kPa輸出正常;
    4)減壓閥壓力調整符合設備運行要求;
    5)反饋信號調整與指令信號誤差符合(hé)工作要求,係統靜態開關方向,零點、滿(mǎn)度調試良好,無卡澀和振蕩(dàng)等現象,檢查各部件緊固接觸良好,係統恢複,從靜態調試(shì)情況看,熱控回路工作正常。

    純從熱控回(huí)路與設備原理分析,靜態(tài)調試工作正常的設(shè)備,能(néng)夠*大限度確保零點、滿度與線性範圍合格(gé),並能滿足運行要(yào)求,而動態(tài)中對設備(bèi)的任何調整都會破壞(huài)零點、滿度與線性範圍,影響設備的正常運行,因此(cǐ)運行中各部件的(de)調整是不可行的;在係統截(jié)門未完全恢複的(de)情況下,對*小(xiǎo)流量閥進行小範圍開啟試驗,開啟仍不正常。

    6、改進

    汽泵*小流量閥(fá)原設計速(sù)開和速關功能是,當汽泵再循環流量低到148t/h時,汽泵*小流量閥通過電磁閥進行速開功能,防止前(qián)置泵汽(qì)化損壞,當汽泵(bèng)再(zài)循環流量高到240t/h時,汽泵*小流量閥通過電磁閥進行速關(guān)功能,實現*大效率的(de)上水,但在#3機組168試運(yùn)時,在調試(shì)汽泵*小流(liú)量閥過程中,發現(xiàn)此功能在動作過程中,幹擾了汽泵*小流量閥自動調節效果。

    通過對(duì)設(shè)備和係統的**了解(jiě),對問(wèn)題原因的分析(xī)和試驗,進一步深入研究執行機構的結構與原理,谘(zī)詢供貨方技術人員對該現象的認識,用性(xìng)能可靠的ABB TZID-C定位器進行改造,其管路配置如圖8。


(a) 原設計*小流量閥調試          (b) 改進後的(de)汽泵*小流量閥
圖8

    TZID-C型ABB定位器技術要求如下,型號為18345 1010511001,軟件為1.10版本,供氣壓力範圍1.4~6 bar(20~90psi),輸入模擬(nǐ)量信號 4~20mA.DC,雙端輸出,斷氣和斷電信號保(bǎo)位,模擬量反饋(kuì),由德國(guó)ABB自動化公(gōng)司生產。

    必備的配件和要求包(bāo)括,定位器需配有與直行程氣(qì)動(dòng)執(zhí)行機構轉換連接器、固定支架,以及安裝壓力表(biǎo)的輸入/輸出氣路模(mó)塊和壓力指示表。

    由(yóu)於電磁閥長期帶電,容易發熱(rè)損壞,更改為(wéi)利用(yòng)DCS軟件實現快開快關功能,其組態如(rú)圖9。


圖9 DCS實現快開快關功(gōng)能

    當超弛關閉信號發生時,8065自(zì)適應塊接收8063切換塊輸出的8060常數塊的值S1=0,將5319 APID塊的(de)量程參數S16=105修正為0,從而控製輸出變為(wéi)0,達到關閉閥門的目(mù)的,反之,當超弛打開信號發(fā)生(shēng)時,8064自適應塊接收8062切換塊輸出的8061常數塊的值S1=100,將5319 APID塊的(de)零位參數S17=0修正為(wéi)100,從而控製輸出變為100,實現打開閥門的目的。

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