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水輪發電機組缺陷的處理與改造(zào)
摘要:為了徹底解決水輪(lún)發(fā)電機組在運行過程中出現的問題,魏家堡水電站針對水輪發(fā)電機存在(zài)的汽蝕嚴重、機組振動大、頂蓋排水困難、上導(dǎo)油盆甩油嚴重及定子溫升偏高等(děng)缺陷,通過應用新技術等措施,較好的解決(jué)了問題。
關鍵詞:水輪發電機汽蝕振動頂蓋排水(shuǐ)甩油
魏家堡水電站位於陝西省眉縣境內,是一座渠道引(yǐn)水式電站,裝機容量(liàng)為3×6300kW,發電機型號為SF6300-10/2600,設計水頭96.2m,機組轉速600r/min。電(diàn)站自投產以來,一直存在著設備缺陷,設備帶病(bìng)運行,威脅著**生產,影響了效(xiào)益的(de)充發(fā)揮。通過采取綜合技術措施加以治理,取得(dé)了顯著效果(guǒ)。
一、水輪(lún)機轉輪改造
1存在的問題
電站建成之初,經過(guò)2800h的運行,出現了(le)負荷帶不上去、動平衡嚴重(chóng)失衡、機組振動劇烈、不鏽(xiù)鋼轉輪汽蝕嚴重,出(chū)現部位均在轉輪葉片進水邊上下麵和轉輪(lún)室與底環接縫處,其中葉片進水邊上下麵*大剝蝕麵(miàn)積30cm×14cm,汽蝕深度3-5mm,沿進水邊呈帶(dài)狀(zhuàng)分(fèn)布(bù);轉輪室與底環接縫處的汽蝕均出現(xiàn)在+x方向,麵(miàn)積30cm×2cm,*深處達3cm。另(lìng)外轉輪其他部位不同程度存(cún)在蜂窩狀坑,直徑4-8mm,轉輪直(zhí)徑減小了11-20mm。
汽(qì)蝕已成為當代水電站運行中普遍而突(tū)出的技術難題。產生(shēng)汽蝕的原因很多,情況各異。水量、水(shuǐ)溫、含沙量、運行情況、材料等不同對汽(qì)蝕形成及破壞也不相同。依據該站的實際情況分析研究要解決汽蝕的問題,重點應放在(zài)優化參數及材料選擇上。
2轉輪技術改造方案
經過多次研究,確定以降低汽蝕係(xì)數為出發點。根據電站的主(zhǔ)要技術參數(shù),設計製造了適合電站水力條件的新型轉輪。主要做了如下改造:
2.1優化(huà)水輪機參數,從冀線上著手,改(gǎi)進出水角度,使過水流速由原來的33m/s降至27m/s,降低了相對流速,提高了反擊效率,減少了進口撞擊損失。
2.2擴大減壓孔(kǒng),直徑由原來的∮40擴大到的∮50,另(lìng)外調整減壓孔角度使其出(chū)水口盡可能接近(jìn)負壓區(qū),使頂蓋下聚集的高(gāo)壓泥沙水盡快排泄,一方麵(miàn)減少(shǎo)了泥沙對上麵(miàn)漏環(huán)的磨損(sǔn),另外可減輕軸向推力。
2.3采用長泄水錐,比原泄水錐增長了約40mm,長泄水錐的高壓脈動區域比短泄(xiè)水錐小,且幅值也小,有效的減少了尾水管的脈動壓力,有效防止(zhǐ)了汽(qì)蝕。
2.4采用上等材料。此次采用了抗腐蝕性能良好的6Cr13Ni4Mo不鏽(xiù)鋼整體轉輪,葉片采用不鏽鋼板(bǎn)熱(rè)壓成型,有效解決了轉輪由(yóu)於材質較軟加速葉片剝蝕的主要(yào)問題。
2.5實用新型材料塗(tú)敷防護。在導葉、轉輪、葉片等部位用瑞士(shì)蘇爾(ěr)壽(sulzer)水電(diàn)公司*新高速火焰(HVDF)噴塗技術進行表麵(miàn)碳(tàn)化鎢鈷(SXHTO)材料噴塗(tú)。在基材不發生(shēng)任何形變地情況下,使表麵硬度達到了1100-1300HV300,有機的提高了過水部件的表麵抗蝕能力。
3效果(guǒ)
運行實踐證明(míng),新轉輪(lún)汽蝕性(xìng)能明顯好轉,機組振(zhèn)動減小,運行壽命增加了3-4倍,為**高效運行奠定了基(jī)礎。
二、機組頂蓋排水改造
電站水輪機頂蓋排水原設計為自流(liú)排水,即頂蓋(gài)集水從(cóng)水輪機頂蓋上環和座環自流排到集水井。但由於設計和製造方麵(miàn)的原因,一方麵自流水口過小短期內已被泥(ní)沙堵死,無法疏通,另外排水口過高(gāo),油盆浸在(zài)水中(zhōng),轉動油盆的高速轉(zhuǎn)動帶動積水轉動,水進油盆,無法正常運行。
1頂蓋排水方案
針對上述問題,幾年來曾(céng)作過種種嚐試,如真(zhēn)空泵抽水(shuǐ),自吸式射流泵排水等,但效果都不(bú)明(míng)顯;油(yóu)盆(pén)多次被淹,嚴重製約著電站的正產生產。經與同類水(shuǐ)電站(zhàn)比較,設想(xiǎng)采用新的改造方案,即從頂蓋以上側牆上打孔(kǒng),采用孔徑為100mm的直排方式排入集水廊道,以求獲得理想(xiǎng)效果。
頂蓋排水高程(chéng)的選(xuǎn)擇,以稍低(dī)於主軸密封裝置的抗磨板(bǎn)上沿為宜,這樣既能確保密封裝置正常運行,又能盡量加大集水的排泄,不至於引起水流的旋轉飛濺進入(rù)油盆。
2頂蓋排水方案預設效果
與該站情況相似的毫米電站機組頂蓋(gài)排水改造後的效果十分理想(xiǎng),再也沒有出現過水淹油盆的情況,各部運行正常,解決了水輪機排水難的問題,在借鑒經(jīng)驗的同時,我們在推拉杆(gǎn)下部位(wèi)置(zhì)采(cǎi)取試驗的結果表明,該方案是可行的(de),能夠達到(dào)理想(xiǎng)效果。
三、上導油盆甩油及(jí)發電機(jī)運行溫升偏高的消除
1發電機上導油盆甩漏油嚴重,同時定子運行溫升偏高
從1998年電站建成(chéng)運行以來,發電機上導油盆就存在甩漏問題,上機架周圍(wéi)時常是一片(piàn)油汙,為了**運行隻有定(dìng)期頻繁向(xiàng)上導油盆補(bǔ)油。
2001年起,站(zhàn)發(fā)電機定子運行溫升逐漸升高,2001年為45oC,2002年54oC,2003年為66oC,*高運行溫(wēn)度達到93oC(為1#機組),明(míng)顯升高。
2原因分析與判斷
針(zhēn)對站發電機的設備(bèi)缺陷(xiàn),電(diàn)站(zhàn)作了大量試驗(yàn),並多次召開專題研討(tǎo)會,但缺陷原因沒有定論,*後決定先對1#機組進行擴大(dà)性檢修,在檢(jiǎn)修中繼續試驗,查找定子溫升(shēng)偏高的直(zhí)接原因。
2.1發電機(jī)上導油盆甩漏油的原因分析。
仔細檢查(chá),發現油盆完(wán)整無損,頂蓋周圍密封良好,底側均無漏油,可(kě)以排除油盆及其他密封所致的漏油(yóu)。進一步檢查發現,發電機大軸與頂蓋之間的密封毛氈中含有(yǒu)大量(liàng)的透平油,初步懷疑漏(lòu)油點為大軸與油盆(pén)蓋板之處,但(dàn)油位達不(bú)到該(gāi)處,也就是說,此高度(dù)無油。經過大量的實驗發現(xiàn),機組在600R/min的正常運行(háng)下,油盆內的油沾著大軸(zhóu)呈螺旋形爬上,由大軸與油盆蓋板之間的細小間隙甩(shuǎi)出,呈霧狀,遇外(wài)界冷空氣凝結成(chéng)為油(yóu)珠。這(zhè)才是真正的甩漏油的原因。
2.2發電機(jī)定子溫升偏高的原因分析。
發電機(jī)轉子吊出後,進行了定子鐵芯損耗(hào)試驗,測(cè)得鐵芯單位損耗為1.80w/kg。該發電機鐵芯材料為D41矽鋼片,厚度為0.5mm,規範規定該鐵芯衝壓(yā)後鐵損不大於2.08w/kg,故可排除(chú)鐵(tiě)損增加引起(qǐ)定子(zǐ)溫升偏高。定子線圈直流電阻合格,絕緣電阻符合規範,證明溫(wēn)升(shēng)偏高非線圈(quān)接觸**或存在短路所致,可排除銅損(sǔn)增大引起(qǐ)定子溫升偏高。轉子吊出後(hòu),發現定(dìng)子鐵芯和線圈上有大量油垢,定子通風口普遍堵塞,嚴重影(yǐng)響通風散熱。綜(zōng)上分析,發電機鐵損和銅損不會超標,定子(zǐ)溫升偏高的原(yuán)因很可能是定子髒(zāng)汙、通風不暢所致。
3缺陷的(de)綜合處理
3.1發電機油垢的清洗。使用高(gāo)壓專用噴(pēn)槍,用EC-30電氣設備清洗劑噴洗5-6次,然後用白布條(tiáo)擦淨。
3.2定(dìng)子噴漆。清洗(xǐ)並檢查後,對定子進行噴漆處理(1道底漆和2道(dào)麵漆),底漆(qī)為1504環氯脂(zhī)絕緣漆,麵漆為1361灰色環氯(lǜ)脂絕緣漆。
3.3上導油盆技術改造。針對甩漏油的實際情況,重新改造油盆蓋板,把原設計的單純型蓋板改型為雙層,使兩層麵(miàn)間形成一個(gè)空(kōng)腔(截麵為6mm×12mm),蓋板與大軸形(xíng)成雙層密封,使(shǐ)該沿大軸爬上的油及油盆內的油氣串過**道密封後進入預設(shè)的空腔中,遇冷成為油珠收集在空腔之中,再加設射流泵收回集油(yóu)槽。
4處理效果
檢修後機組經3年時間運行,實踐證明,機組缺陷的原(yuán)因分析和處(chù)理是正確的,大修後發電機定(dìng)子(zǐ)運行溫度(dù)*高為71oC,發電機上導油盆甩漏油(yóu)問題也徹底**,取得了圓滿成功。
四、結論與探討
經過初步的探(tàn)索(suǒ),針對性地開展(zhǎn)了一(yī)些技術上的改(gǎi)造,有效地解決了該電站發電機組存在的汽蝕嚴重、機組振動大、排水困難、上導油(yóu)盆甩油嚴重及定子溫升偏高等一係列缺陷問題,取得較為顯著的效果。同(tóng)時總結認為:
(1)國內運行的小(xiǎo)型水電站,多數老式機組,效(xiào)率偏低,汽蝕(shí)嚴重的問題普遍存在,徹底解決問題的*有效辦法就是更換(huàn)選型合適的轉輪。新型轉輪效率已普遍提高,汽蝕(shí)性能也大為好轉,加之不鏽鋼的(de)使(shǐ)用,水輪機汽蝕性能非常優越。更換一個新轉輪的費(fèi)用並不(bú)高,投資少,見效快,是老機組改造的(de)優先選擇。
(2)機組大修周期,規範規定,非泥沙水電(diàn)站水輪機大修間隔4-6年,但依據(jù)實(shí)踐證明,在機組存在缺陷(xiàn),可能威脅設備**時,應縮短大修周期(qī),通過大修徹(chè)底處(chù)理(lǐ)存在的問題,以確保**運行。
(3)維護良好運行生產環境,在電站生產中非常重要。油垢等的存在,會對正常的運行(háng)帶來障礙,甚(shèn)至造成(chéng)嚴重的(de)後果,尤其是自然風冷機組,對定子、轉子等影響較大。電站應盡量避免各部位潤滑(huá)油的外漏,以確(què)保**高效(xiào)運行。
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